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主蒸汽疏水管接管座
更新時(shí)間??2021-07-30 18:11 閱讀
1主蒸汽疏水管存在的問題
河北華電石家莊熱電有限公司使用4臺(tái)410 t/h 循環(huán)流化床鍋爐.配2臺(tái)200 MW汽輪機(jī)。鍋爐輸出 蒸汽壓力9.0 MPa.溫度540℃,主蒸汽管及鍋爐來 汽門通徑325 mm.爐來汽至高壓減溫減壓器(以下 簡稱高減)管道通徑250 mm.材質(zhì)為10CrM0910。電 動(dòng)門前后疏水管外經(jīng)76 mm、壁厚6 am。材質(zhì)為 12CrlMoV;主蒸汽管外徑406 am、壁厚45 mm,爐 來汽至高減管外徑273 mm、壁厚28 mm.材質(zhì)為 10CrM0910。
2原因分析
通過分析2號(hào)爐來汽門前疏水管接管座泄漏情 況。認(rèn)為可能是以下原岡造成:
(1)焊接工藝控制不嚴(yán)格.焊前預(yù)熱溫度控制 不好,焊后無熱處理或未及時(shí)進(jìn)行保溫:
(2)焊材選擇不合適.強(qiáng)度不足,產(chǎn)生熱裂紋;
(3)運(yùn)行中產(chǎn)生的未知應(yīng)力引起焊縫受力。 針對(duì)原因(1)、(2),嚴(yán)格控制焊接工藝參數(shù),采 用強(qiáng)度更高的焊材進(jìn)行蓋面。經(jīng)過多次測(cè)試。效果均 不明顯。后發(fā)現(xiàn)疏水管的同定支架下部與基礎(chǔ)連接 處松動(dòng)愈來愈明顯,有的下部支架已翹起。分析認(rèn) 為.造成泄漏的真正原因是疏水管溫度膨脹后產(chǎn)生 熱位移,固定支架受力對(duì)接管座焊縫產(chǎn)生彎曲應(yīng)力。
3疏水管熱位移和熱態(tài)下焊縫處的彎曲應(yīng)
力分析估算 3.1疏水管熱位移計(jì)算 在正常運(yùn)行狀態(tài)下.疏水管內(nèi)無介質(zhì)流動(dòng),溫度 近似廠房室溫(30℃)。在點(diǎn)爐開機(jī)時(shí),疏水管進(jìn)行 疏水,溫度近似蒸汽溫度(540 oC)。將2號(hào)爐來汽門 前疏水管和2號(hào)爐至高減門后疏水管看作一個(gè)管 系。將其立體管系展開為平面管道,即兩垂直管段之 間或垂直管段與管道始末端之間的各方向相鄰水平 管段拉直。并且與垂直管段相連的所有彎管簡化為 直角,繪成疏水管平面布置圖。
4解決辦法
由于疏水管垂直管段不可避免地產(chǎn)生熱膨脹. 因此會(huì)發(fā)生熱位移。當(dāng)主蒸汽管道的附加位移與該 熱位移同方向時(shí)。疊加的合成位移變大.對(duì)管道的熱 應(yīng)力也增大.在超出鋼材的屈服強(qiáng)度時(shí).就可能產(chǎn)生 裂縫引起泄漏因此.減小熱位移以減小對(duì)管道的熱 應(yīng)力.是消除焊縫產(chǎn)生裂縫的方法。采取如下措施: (1)由于該管段采用固定支架,使垂直、水平、 前后3個(gè)方向的熱位移受到限制.必然會(huì)對(duì)固定點(diǎn) 產(chǎn)生應(yīng)力.因此將固定支架更改為彈簧吊架.并加裝 滑動(dòng)支架.以使管道受到的內(nèi)應(yīng)力得到釋放。對(duì)2號(hào) 爐來汽門前、后疏水管加裝熱膨脹彎管.并加長接管 座與疏水門的距離.將疏水門附近的固定支架改為 彈簧吊架:將2號(hào)爐至高減門后疏水管的固定支架 也改為彈簧吊架.并根據(jù)管道外徑與支吊架間距要 求。加裝3個(gè)滑動(dòng)支架。
5改后效果
更換彈簧吊架和加裝滑動(dòng)支架后.疏水管接管 座焊縫缺陷消除,效果明顯。管道支吊架的維護(hù)和調(diào) 整對(duì)管道的安全運(yùn)行有很大影響.通過管道支吊架 的調(diào)整,保證了管道的安全,延長了管道壽命,減少 了非計(jì)劃停運(yùn),提高了企業(yè)效益。
河北華電石家莊熱電有限公司使用4臺(tái)410 t/h 循環(huán)流化床鍋爐.配2臺(tái)200 MW汽輪機(jī)。鍋爐輸出 蒸汽壓力9.0 MPa.溫度540℃,主蒸汽管及鍋爐來 汽門通徑325 mm.爐來汽至高壓減溫減壓器(以下 簡稱高減)管道通徑250 mm.材質(zhì)為10CrM0910。電 動(dòng)門前后疏水管外經(jīng)76 mm、壁厚6 am。材質(zhì)為 12CrlMoV;主蒸汽管外徑406 am、壁厚45 mm,爐 來汽至高減管外徑273 mm、壁厚28 mm.材質(zhì)為 10CrM0910。
2原因分析
通過分析2號(hào)爐來汽門前疏水管接管座泄漏情 況。認(rèn)為可能是以下原岡造成:
(1)焊接工藝控制不嚴(yán)格.焊前預(yù)熱溫度控制 不好,焊后無熱處理或未及時(shí)進(jìn)行保溫:
(2)焊材選擇不合適.強(qiáng)度不足,產(chǎn)生熱裂紋;
(3)運(yùn)行中產(chǎn)生的未知應(yīng)力引起焊縫受力。 針對(duì)原因(1)、(2),嚴(yán)格控制焊接工藝參數(shù),采 用強(qiáng)度更高的焊材進(jìn)行蓋面。經(jīng)過多次測(cè)試。效果均 不明顯。后發(fā)現(xiàn)疏水管的同定支架下部與基礎(chǔ)連接 處松動(dòng)愈來愈明顯,有的下部支架已翹起。分析認(rèn) 為.造成泄漏的真正原因是疏水管溫度膨脹后產(chǎn)生 熱位移,固定支架受力對(duì)接管座焊縫產(chǎn)生彎曲應(yīng)力。
3疏水管熱位移和熱態(tài)下焊縫處的彎曲應(yīng)
力分析估算 3.1疏水管熱位移計(jì)算 在正常運(yùn)行狀態(tài)下.疏水管內(nèi)無介質(zhì)流動(dòng),溫度 近似廠房室溫(30℃)。在點(diǎn)爐開機(jī)時(shí),疏水管進(jìn)行 疏水,溫度近似蒸汽溫度(540 oC)。將2號(hào)爐來汽門 前疏水管和2號(hào)爐至高減門后疏水管看作一個(gè)管 系。將其立體管系展開為平面管道,即兩垂直管段之 間或垂直管段與管道始末端之間的各方向相鄰水平 管段拉直。并且與垂直管段相連的所有彎管簡化為 直角,繪成疏水管平面布置圖。
4解決辦法
由于疏水管垂直管段不可避免地產(chǎn)生熱膨脹. 因此會(huì)發(fā)生熱位移。當(dāng)主蒸汽管道的附加位移與該 熱位移同方向時(shí)。疊加的合成位移變大.對(duì)管道的熱 應(yīng)力也增大.在超出鋼材的屈服強(qiáng)度時(shí).就可能產(chǎn)生 裂縫引起泄漏因此.減小熱位移以減小對(duì)管道的熱 應(yīng)力.是消除焊縫產(chǎn)生裂縫的方法。采取如下措施: (1)由于該管段采用固定支架,使垂直、水平、 前后3個(gè)方向的熱位移受到限制.必然會(huì)對(duì)固定點(diǎn) 產(chǎn)生應(yīng)力.因此將固定支架更改為彈簧吊架.并加裝 滑動(dòng)支架.以使管道受到的內(nèi)應(yīng)力得到釋放。對(duì)2號(hào) 爐來汽門前、后疏水管加裝熱膨脹彎管.并加長接管 座與疏水門的距離.將疏水門附近的固定支架改為 彈簧吊架:將2號(hào)爐至高減門后疏水管的固定支架 也改為彈簧吊架.并根據(jù)管道外徑與支吊架間距要 求。加裝3個(gè)滑動(dòng)支架。
5改后效果
更換彈簧吊架和加裝滑動(dòng)支架后.疏水管接管 座焊縫缺陷消除,效果明顯。管道支吊架的維護(hù)和調(diào) 整對(duì)管道的安全運(yùn)行有很大影響.通過管道支吊架 的調(diào)整,保證了管道的安全,延長了管道壽命,減少 了非計(jì)劃停運(yùn),提高了企業(yè)效益。
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