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法蘭制造流程

法蘭車床
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
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  • 產(chǎn)品詳情
    隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,現(xiàn)在重型汽車開始裝 備碟式剎車,由于法蘭盤需要安裝碟式剎車,原有的圓 形法蘭盤改變?yōu)楫愋危糜诎惭b的6個通孔分別位于 不同直徑圓周上?,F(xiàn)采取的加工方案為采用我廠生產(chǎn) 的雙頭數(shù)控車床,利用伺服動力刀架安裝u鉆,在精 加工軸頭的同時,一次裝夾同時完成端面孔的加工。 由于橋殼為批量生產(chǎn),而每個工件存在差異,因此需要 解決的問題是如何找到工件初始加工孑L(孔位1)位 置。

    1機(jī)床加工原理 本機(jī)床為中間驅(qū)動數(shù)控雙頭車床,中間為驅(qū)動主 軸(C軸)驅(qū)動工件旋轉(zhuǎn)。驅(qū)動主軸采用伺服電動機(jī)+ 同步帶驅(qū)動,實現(xiàn)角度方向的精確定位。機(jī)床為上下 兩副導(dǎo)軌,上導(dǎo)軌在中間驅(qū)動主軸兩側(cè)各安裝一液壓 伺服動力刀架,液壓伺服刀架安裝于十字滑板,滑板采 用數(shù)控系統(tǒng)控制,可進(jìn)行x軸和z軸的運動;下導(dǎo)軌 在中間驅(qū)動主軸兩側(cè)各安裝尾臺,兩尾臺一側(cè)為固定, 另一側(cè)為通過液壓缸驅(qū)動移動。 工件加工原理為:利用橋殼兩端已加工好的中心 孔定位,將專用車具與中間驅(qū)動主軸(C軸)連接,帶 動工件旋轉(zhuǎn)。由于加工的各孔均位于不同直徑圓周 上,因此在加工中需利用已知圖紙上孔與孔之間的夾 角,和孔到橋殼中心極坐標(biāo)距離來完成加工。

    2機(jī)床測量方法原理 本測量原理圖見圖1,工件安裝完畢后所處的位 置為機(jī)床c軸的原始零點,由于工件法蘭盤在焊接過 程中的個體差異,工件初始加工孔(孔位1)位置無法 通過設(shè)定與c軸零點重合,如果按預(yù)先設(shè)定的原始零 點進(jìn)行加工,容易造成孔相對外形的余量不均勻甚至 產(chǎn)生廢品。為防止發(fā)生以上問題,現(xiàn)采取方案為在工 件安裝后,針對每次安裝的工件都通過測頭進(jìn)行測量, 根據(jù)測量的數(shù)據(jù)修正起始點位置。測量原理是將測頭 移動至行程x1位置,C軸帶動工件逆時針旋轉(zhuǎn),測頭 碰工件外形取測量點1數(shù)據(jù),然后C軸順時針旋轉(zhuǎn)碰工件外形取測量點2,系統(tǒng)記錄兩點間夾角o。由于工 件外形特點,取得的夾角0大于180?!,F(xiàn)取兩點間夾 角0的一半(A=O/Z)作為工件與圖紙坐標(biāo)系相重合 的x軸坐標(biāo)位置,同時圖1b工件初始加工孔(孔位1) 相對于l,軸角度位置固定。現(xiàn)將這些關(guān)系總結(jié)公式 如下: 測量點位置相對于x軸夾角A=∥2 測量點位置相對與y軸夾角B=A一90。 由圖紙已知工件初始加工孔(孑L位1)到y(tǒng)軸角度 (C),該角度(C)與坐標(biāo)系位置為一不會改動的定值. 現(xiàn)取公式如下: 加工起始孔位置=C—B 這樣即可確定測量點到工件初始加工孑L(孔位1) 位置。完成對起始加工孑L的位置測量。

    3具體操作方法 步驟1:機(jī)床各運動部件回零,將刀架旋轉(zhuǎn)至測頭 工位。刀架滑板z向、x向先后運動至設(shè)定位置,機(jī)床 驅(qū)動主軸(C軸)帶動工件旋轉(zhuǎn),當(dāng)工件外形接觸測頭 時,c軸旋轉(zhuǎn)停止,系統(tǒng)記錄測量數(shù)據(jù)至變量1,同時C軸再反向旋轉(zhuǎn)至測頭接觸到工件,系統(tǒng)記錄測量數(shù)據(jù) 至變量2,即完成測量工作。 步驟2:刀架滑板退回至安全位置。刀架旋轉(zhuǎn)至 鉆孔工位,刀架滑板z向、x向先后運動至設(shè)定位置, 系統(tǒng)通過內(nèi)置宏程序完成計算驅(qū)動工件旋轉(zhuǎn)至工件初 始加工孑L(孔位1),開始進(jìn)行鉆孔加工。

    通過測頭測量解決了筆者廠里雙頭數(shù)控車床在加 工橋殼法蘭盤端面圓周上孔時定位的問題,使車削、鉆 孔工序可同時在本機(jī)床完成,提高生產(chǎn)效率。并且針 對每個工件的測量也提高了產(chǎn)品的良品率。同時測頭 作為通用測量設(shè)備還可同時完成橋殼加工過程中長度 等信息的測量。

    (1)改造后的組合機(jī)床自動線充分利用了原有的 鉆、銑、鏜機(jī)床的床身、滑臺等部件,通過改造原鏜銑組 合機(jī)床的動力頭,重新設(shè)計了隨行夾具、傳輸帶、自動 裝卸料機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等部件,并采用 了PLC控制加工流程,液壓自動裝卸工件。人機(jī)界面 顯示明晰,操作簡便。改造后的自動線只需一人操作, 主要由自動線全自動完成加工,單件生產(chǎn)時間由原來 的6 s/件降為4 s/件。甚至可一人同時操作兩條自動 線,從而大大提高了生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平、生產(chǎn)效率 及安全I(xiàn)生能,降低了操作者的勞動強(qiáng)度。整個生產(chǎn)線 的改造投入的成本不高,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。
    (2)本改造設(shè)計根據(jù)被加工零件工序,對夾具、卸 料機(jī)構(gòu)、控制驅(qū)動系統(tǒng)及總裝圖等進(jìn)行了設(shè)計。其中 液壓系統(tǒng)采用疊加閥,通過PLC控制,操作簡單靈活, 提高了自動線的自動化程度、加工精度及系統(tǒng)可靠性。
    (3)對于組合機(jī)床而言,滑臺的平面度和主軸的 固糌0 & 。礦 ‘ulo+月 M 旋轉(zhuǎn)精度是影響整個機(jī)床精度的兩個重要指標(biāo)。本文 中原機(jī)床均已使用了十年以上,機(jī)械滑臺的精度可能 早已走失,因此要恢復(fù)滑臺導(dǎo)軌精度。
    (4)裝配精度須高度重視。本文中自動線由兩臺 組合機(jī)床組成,這兩臺組合機(jī)床動力頭之間的位置關(guān) 系及精度非常關(guān)鍵,亦是整個自動線的裝配難點。
    (5)本設(shè)計中也對一些輔助功能作了考慮。本文 中組合機(jī)床自動線采用集中潤滑方式來潤滑,保證能 夠充分潤滑各滑臺表面;另外機(jī)床在裝配完畢后,為保 證加工過程中能很好的排屑,要制作現(xiàn)場防護(hù)。
    (6)但該自動線目前主要完成被加工零件的部分 加工工序,后續(xù)的加工工序由于條件限制,沒有形成一 個從始至終的完整自動加工流程。在今后條件成熟 時,可將該自動線進(jìn)一步拓展,使整個加工流程完全實 現(xiàn)自動化。